石墨板板电解气浮法的脱色效果

石墨板板电解气浮法的脱色效果


2024年4月5日发(作者:gt650m)

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中国给水排水 

CHINAWATER&WASTEWATER No.4 

石墨极板电解气浮法的脱色效果 

张林生 , 

蒋岚岚 , 肖璐宁 ,钱

兴214262) 

萍 

(1.东南大学环境_T-程系, 

江苏南京210096;2江苏一环环保设计研究院,江苏宜 

摘要:提出了石墨电极电解气浮脱色的处理_T-艺,研究了电导率、电解质的投加量、电通量 

等电解条件对废水处理效果的影响,确定了最佳的_T-艺条件及操作参数,研究结果表明,该法脱色 

效果好,操作适应性强。 

关键词: 染色废水; 石墨极板电解气浮; 脱色 

中图分类号:X505 文献标识码:C 文章编号:1000 4602(2002)04—0075—03 

700 mm。电极为石墨电极,由6片(8 cmx 5 cmx1 

染色废水的色度高、可生化性差,用常规的方法 

处理则脱色效果较差,而活性炭吸附、臭氧或Fen— 

cm)石墨板组成,板间距为7 mm,安装位置距池底 

为6 mm。电极与导线连接处采用环氧树脂胶密封 

以防其他副反应发生。 

ton氧化法虽有较好的脱色效果,但处理费用高。 

腐蚀性阳极(A1、Fe)电解法处理染色废水在工程上 

虽已有应用,但其主导作用是电絮凝,因而其脱色率 

尚不令人满意。因此,研究以不溶性电极材料—— 

2试验结果及分析 

试验废水采用人工配水(将弱酸艳红B、活性艳 

石墨为极板的电解气浮工艺,寻找一种经济、合理、 

高效的染色废水脱色方法就很有必要。采用石墨电 

极的主要优点有:①电解时产生的新生态[o]、[c1] 

等强氧化剂可以破坏染料分子的发色基团,脱色效 

果好;②电流效率高,潜在处理能力大;③电极钝化 

弱,超电压低、耗电少;④电解时对废水的pH值适 

用范围宽;⑤电极不易腐蚀、操作条件好;⑥电极机 

械性能好、价格便宜 

橙x_(;N、直接枣红GB和中性黑BL混合,其浓度 

为20 mg[L,pH=7 76,最大吸光波长^=545 nn1), 

其色度采用分光光度法(低浓度时)及稀释倍数法 

(高浓度时)测定。 

2.1电解质投量与废水电导率、脱色率的关系 

电解质的投加量与废水电导率的关系见图2。 

1试验装置 

试验装置见图1。 

2 。} .// 

图2电解质投■与废水电导率的关系 

根据实测数据可求得电导率K与盐浓度c的 

1导线 2电解气浮池

4石墨电极 5整流器

3浮遗出口 

6.交流电源 

关系: 

K=K +kc (1) 

图1电解气浮装置 

式中K——废水的电导率,ms/cm 

该装置用有机玻璃制成,尺寸为0160¨un X 

75・ 

K ——原水的电导率,mS/cm 

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——

No.4 

盐(Naz ̄-34)浓度, L 

上述各项中,除E 外均为电流强度j的函数。 

过电位与电流强度近似直线关系,式(1)可表示为: 

V=n+bl(日,6为常数) 

试验结果表明,对于任一电导率,电流与槽电压 

均为线性关系。对电流和槽电压作线性回归分析得 

相关系数r均在0 996以上.“值均为2.37左右, 

则槽电压可以写成: 

V=2 37+bI=Vn+6, 

——

比例系数,1_293 mS・ (g・cm) 

电解质投加量与废水脱色率的关系见图3。 

(试验废水同前.电解电流,--5 A) 

+通电l0咖n +通电20rain 

术 

徭_ 

蝴 

再经转换可得槽电压 

1 , 

堡 

V。 1。者。 2・37 12・28‘玄 

O ●

=:

1 

K 

=:

:== 

2 2 3 

式中

圈3电解质(KC1)投加量与脱色率的关系 

I/A——电导池常数,m 

vn——表观分解电压,v 

,——电流强度.A 

1 , 

拈¨奸鳃惦毫{ 

,,,,,,,,●L宦  

m m m m m m m m 

当水中电解质含量不足时,电解质的加入会增 

该电解气浮池消耗功率可以写为: 

大电导率,从而降低电耗,提高电解效率。但随着投 

加量的增大,脱色率提高渐缓直至下降,过多的电解 

质会抑制电极反应。从图3中还可看出,投加定量 

的电解质,废水脱色率随时间的增加而增加,这一点 

与法拉第定律相符合。 

2.2电导率对电耗的影响 

N ,。 ,(V-o 玄’者’I) 

,(2 37+— ) (3) 

由式(3)可知,电解气浮池的消耗功率N为电 

流,的二次函数,并与电导率成反比关系。若增加 

电导率(即增加电解质投加量)可降低电耗,但会增 

通过投加不同含量的电解质(Na2,904)来调节 

电导率以研究电流与电压之间的关系,从而确定电 

导率与槽电压及电耗之间的关系。电流、电压用 

r一8300型数字式万用表测量,电导率用DDs一 

11A型指针式电导率仪测定 电极常数为1 02。试 

验结果见图4。 

加药耗 由于染料废水含盐量较高,电导率K通常 

可达4 mS/cm 上.因此在采用电解气浮法处理时 

般无需投加电解质。这也正是电解气浮法处理染 

色废水的优势。 

2.3电通量对脱色率的影响 

试验废水取自南京某印染厂,其色度为700倍。 

i霉 

2 4 

pH=6.5、最大吸光波长 :450 nm 电解电流分 

别取0 5、1、2、3、4、5 A,每隔一定时间取样一次,采 

用721分光光度计测吸光度并计算出脱色率。电流 

与通电时间的乘积为电通量,可得电通量与脱色率 

的关系如图5所示 

电流/A 

冰 

图4电导率与电流、电压的关系 

理论上槽电压 

V=Ed+ A一(一 )+ I+ 2 

(2) 

徭L 

脚 

g 

式中£l_——理论分解电压 

——

阳极过电位 

阴极过电位 

0 3 6(KI 6∞O 

/C 

9 Ooo L2(K10 15【K1u 

——

限.——溶液压降 

圈5电通量与脱色率的关系 

很?——金属导体压降 

76・ 

由图5可知,在不同的电解电流下废水的脱色率 

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均与电通量成正比例关系 这说明电解产生的中间 

耗;而过量的电解质则会抑制电极反应,降低脱色 

率。通常实际染色废水含盐量大,电导率可达4 

mS/cm以上 此时无需投加电解质,这正是电解气 

浮法具有工程应用价值的重要条件。 

④电解脱色率与电通量成正比。当电通量大 

于极限电通量(脱色率接近定值时的电通量)时,脱 

粒子对染料分子的氧化作用可使废水脱色。但随着 

电流强度的加大和电解时间的增加,脱色率接近定 

值 当废水电导率为4 rr crn(工作电压为5 v,电流 

为1 A),通电40min,电通量2 400C,水样体积为8L 

时,废水脱色率可达58.5%,此时能耗为0.4(kW・ 

h)/ 。由图5还可看出+同样电通量时,高电流(相 

应地时间短)的脱色率较差,这是由于多余的电通量 

仅用于废水增温而对脱色无益。而在电通量一定时. 

低电流、长时间可取得较高的脱色效率。 

3结论 

①石墨电极电解气浮法对染色废水具有明显 

色率不能提高。而电通量一定时,低电流、长时间可 

获得较好的脱色率。 

参考文献: 

1]张林生,B Dobia.s.染料废水综合混凝一电气浮脱色处 

理[J]给水排水,1993、(6):22 26 

[2]张林生,H Hahn铂电极电解气浮的研究[J:中国给水 

排水,1993,9(6):4—9 

[3 J Jurgen Manger,LiKsheng Zhang,Hermann H Hahn Liq 

uld—s0IId separation by electra—flotation:an aIn di 

的脱色效果,并可同时完成气浮分离作用。某印染 

废水(色度为700倍)在电通量为2 400 C时的脱色 

率可达58 5%,此时电耗为0.4(kW-h)/m3 

②电导率是影响槽电压从而直接影响电解气 

浮法电耗的重要参数。若废水电导率增加,则电解 

气浮电耗减少,从而可节省能量。 

alternation to dissolved air ttotation[J]Chemical Water 

andWastewaterTreal:ment.1990.151 169 

③电导率值可通过改变电解质的投加量来加 

电话:(025)3614262 

收稿日期:2001 07 05 

以调节,适宜的电解质浓度可提高电导率,降低电 

技术交流- 

生活饮用水输配水设备的安全性试验及评价 

1试验应参照的标准 

试验应严格依照GB/T 17219--1998(生活饮用水输配水设备厦防护材料的安全性评价标准》进行。该 

标准中规定了卫生安全性评价的方法并适于与饮用水、处理剂直接接触的管配件,且管网末梢的水质必须符 

合GB 5749—85要求。根据GB/T 17219--1998的要求,试验需要检测细茵学、放射性和部分理化指标以厦 

总固体、COD ̄,等。其中CODMn采用GB 3838—88中的检测方法,总固体参照GB/T 575o__85溶解性总固 

体检测方法,其余项目均按照GB/T 5750—85中的方法执行。 

2评价 

试验时将配制的浸泡水注入受试管内,在25±5℃避光的条件下浸泡管道24 h后,再对浸泡水进行检 

测分析来判断受试管材是否对管网水水质产生不利影响。这样的试验条件虽然比较接近管网运行的时间和 

温度,但并没有考虑水对管壁产生的冲刷会影响水质。此外,随着管网运行时问的增长,管道对水质造成的 

污染是不断变化的.即管壁变得越来越光滑,冲刷带来的污染不断地减小。 

对于大口径输水管道内部防护材料可以根据GB/T 17219—98附录B《与饮用水接触的防护材料卫生标 

准检验方法》检测。该试验要求将防护材料涂在玻璃片上后在配制的浸泡水中浸泡,并将第30天的分析结 

果作为判断依据。这样的检测方法也没有考虑到水力冲刷问题,但因浸泡时间长,可减少部分误差。 

(合肥市供水集团有限公司沈时兴供稿) 

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