EPSON Robot异常处理

EPSON Robot异常处理


2024年4月29日发(作者:苹果电脑笔记本多少钱一个)

EPSON Robot 异常处理

一,机械手高功率下撞机报错代码5040,高功率状态下电动机转矩输出异常,点位偏差过大需要

校准原点

六轴机械手的原点校准步骤如下:

1.1选择菜单-[工具]-[机器人管理器]-[步进示教]面板移动机器人避开干涉物,使机械手移动到大

概的原点位置(各关节脉冲为0的位置)

1.2在命令窗口输入指令Pulse 0,0,0,0,0,0按回车键

(使用该指令之前必须把机械手移动到大概的原点位置,否则必撞机)

观察机械手每个关节找出被撞偏的轴,在[机器人管理器]-[步进示教]面板移动机器人,使调整槽

对其 如下图

1.3,重置编码器。

执行以下命令之一,通过菜单-[工具]-[命令窗口]重置需要调整原点的关

节的编码器。

第 1 关节 >Encreset 1

第 2 关节 >Encreset 2

第 3 关节 >Encreset 3

第 4 关节 >Encreset 4

第 5 关节 >Encreset 5,6 注释 校准第五轴时,第五 第六轴要一起校准

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第 6 关节 >Encreset 6 注释 只需要输入被撞偏的关节号

1.4, 重启控制器。

单击EPSON RC+ 菜单-[工具]-[控制器]-<重置控制器>。

1.5, 在命令窗口输入命令并执行。

执行以下命令之一,通过菜单-[工具]-[命令窗口]重置需要调整原点的关

节的编码器。

>calpls 0,0,0,0,0,0 *机器人不会移动。

1.6,执行以下命令之一,通过菜单-[工具]-[命令窗口]重置需要调整原点的关

节的编码器。

第 1 关节 >calib 1

第 2 关节 >calib 2

第 3 关节 >calib 3

第 4 关节 >calib 4

第 5 关节 >calib 5,6

第 6 关节 >calib 6 注释 只需要输入被撞偏的关节号

1.7,再次输入Pulse 0,0,0,0 ,0,0回车 确认Robot原点是否校正OK

RS3-351S

机械手的原点校准

步骤如下:

2.1选择菜单-[工具]-[机器人管理器]-[步进示教]面板移动机器人避开干涉物

2.2在命令窗口输入> pulse 1706667,0,0,0 回车

2.3移动机械手对准原点位置

2.3执行编码器初始化命令。

根据要调整的关节,按如下所示,在[命令窗口]中输入并执行。

第1关节:>EncReset 1

第2关节:>EncReset 2

第3关节:>EncReset 3

第4关节:>EncReset 3,4

注释 只需要重置初始化的编码器 初始化第四轴编码器时,要3,4轴一起重置

2.4,重新启动控制器。

选择EPSON RC+ 的菜单-[工具] -[控制器],然后单击<重启控制器>按钮。

2.5,在[命令窗口]中输入并执行Calpls 1706667,0,0,0

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2.6,根据要调整的关节,按如下所示,在[命令窗口]中输入并执行。

第1关节:>Calib 1

第2关节:>Calib 2

第3关节:>Calib 3

第4关节:>Calib 3,4

2.7,在命令窗口输入> pulse 1706667,0,0,0 回车 ,验证原点是否校准OK

二,报错9711 编码器通讯失败,重启控制器。检查电动机、DMB或者编码器IF 板

报错原因:编码器通讯线松动,或急停开关线脱皮漏电

处理方法:检查编码器线是否插好,确认编码器线是OK的,重启控制器。

(9000以上的错误都需要重启控制器)

如果报9711编码器通讯失败的同时机械手E-stop也报错,这时你要检查急停开关的线

路是否漏电碰到机台,一般是急停开关后面急停线缠绕脱皮和安全门右下脚附近的线

路磨破

三.USB,以太网都连接不上,控制器指示灯闪烁不停,数码管无显示

3.1关闭控制器按住控制器上的黑色小按钮,打开控制器30S问题点还是解

决不了,更换CPU主板或CF卡

更换CPU主板步奏请查看 RC180控制器维资料(CPU主板如下图)

四,机械手报错代码5049 电动机驱动器过流。检查电源电缆 连接或机器

人内部接线

报错原因:1,有可能是机械手控制器中掉进螺丝,第几关节报错有可能就是

螺丝掉进那个轴的运动控制卡里

2,运动控制卡有问题

处理方法:拆开控制器检查是否有螺丝,检查运动控制卡是否卡有螺丝,

频繁报错更换运动控制卡

五,ROBOT报警(ERR 9716 或5016),绝对编码器电源故障。更换电池。

检查机器人内部接线

原因如下:1,电池接口接触不良

2,电池没电了

电池电压为3.6V,电池有效寿命为一年半,机械手内部的电池,电池的主要作用为机械

手编码器供电,以保存机器手当前绝对位置数据,电池断电后有电解电容提供电量,电解电

容只能提供一个小时。

处理方法:具体调节步骤如下:

1、第i 轴出现ERR 9716 或5016(查看系统历史记录)(i=1―6);

2、运行 Encreset i(解除错误报警),然后重启控制

3、手动机器人至 零点 位置(第i 轴);

4、Encreset i

5、重启控制器。

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六 ,RS3-351S机械手丝杆的更换步骤如下:

1,释放刹车按住制动解除开关,注意夹具末端不干扰外围装置等,将轴下降到下限位置

2,将控制器的电断掉

3,拆下以下部件

第二臂保护外罩,第三关节马达,第四关节马达

注释:马达线缆的连接器不需要拔掉

4,拆下丝杆的固定螺丝(上3,下4),取出丝杆、U轴皮带、Z轴皮带

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5,把新丝杆装在第二轴上,确定丝杆完全放入孔内无倾斜,锁紧丝杆下方的四个螺丝

6, 装第四轴皮带及第四轴马达

1)请确认皮带齿与皮带轮齿准确啮合

2)第四轴马达固定螺丝先不锁紧,

请将没有伸缩性的绳等挂在第4关节电动机单元的靠近板的部分

上,利用推拉力计等进行拉伸,施加指定的张力。

Z belt tension = 120 N (12.2 kgf)

3)确认好张力后锁紧第四轴马达固定螺丝

7,装地三轴皮带及第三轴马达

1)确认皮带齿与皮带轮齿准确啮合,锁紧丝杆上面的三个固定螺丝

2)第四轴马达固定螺丝先不锁紧,

请将没有伸缩性的绳等挂在第4关节电动机单元的靠近板的

部分上,利用推拉力计等进行拉伸,施加指定的张力。

Z belt tension = 75N

3)确认好张力后锁紧第四轴马达固定螺丝

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8,用扎带固把马达电缆线固定好,确定正常工作时不会晃动

9,组装保护外罩

10,校准机械手第三、第四轴的原点步骤如下

1)释放刹车,把机械手移动到如下图

2)复位第三,第四轴马达的编码器

3)执行编码器初始化命令。

根据要调整的关节,按如下所示,在[命令窗口]中输入并执行。

第3关节:>EncReset 3

第4关节:>EncReset 3,4

注释 只需要重置初始化的编码器 初始化第四轴编码器时,要3,4轴一起重置

4)重新启动控制器。

选择EPSON RC+ 的菜单-[工具] -[控制器],然后单击<重启控制器>按钮。

5) 在命令窗口输入> pulse 1706667,0,0,0 回车

重新微调第三、第四原点位置

6)在[命令窗口]中输入并执行Calpls 1706667,0,0,0

7)根据要调整的关节,按如下所示,在[命令窗口]中输入并执行。

第3关节:>Calib 3

第4关节:>Calib 3,4

8)在命令窗口输入> pulse 1706667,0,0,0 回车 ,验证原点是否校准OK

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